La caduta di tensione durante un transitorio nel punto di utilizzo è approssimativamente composta da quanto segue:
induttanza del filo e della sorgente prima del regolatore. Nel caso di un sistema tipico che utilizza un cavo di alimentazione lungo e sottile, ciò è generalmente significativo poiché l'induttanza del cavo è elevata.
induttanza della traccia filo / PCB dopo il regolatore. Questo di solito è breve se l'utilizzo è vicino al regolatore, ma può essere significativo se il sistema utilizza un PCB grande o forse più PCB interconnessi.
tempo di risposta del regolatore. Esistono due eventi principali a cui il regolatore dovrebbe rispondere: variazioni della tensione di ingresso, variazioni del carico di uscita. Questi parametri sono disponibili nel relativo foglio dati.
Durante un transitorio all'uscita del regolatore, si verifica quanto segue:
- la tensione nel condensatore di uscita diminuisce
- il circuito di controllo del regolatore rileva la deviazione della tensione e cerca di condurre di più. Ciò richiede tempo (il tempo di risposta della regolazione del carico nel foglio dati) e durante questo la tensione scende di più.
- il regolatore conduce di più e tira più corrente dal condensatore di ingresso.
- la differenza di tensione tra il cappuccio e la tensione di alimentazione prima del cavo fa sì che la corrente inizi a fluire attraverso il cavo riempiendo nuovamente il condensatore di ingresso. Ciò richiede tempo perché (in termini approssimativi) l'induttanza limita la velocità con cui la corrente può iniziare a fluire .
Se il condensatore di ingresso non è in grado di trattenere una carica sufficiente fino a quando non viene riempito dalla sorgente, la tensione scende al di sotto della tensione di ingresso minima consentita dal regolatore. Il regolatore non può fare nulla: la tensione di uscita rimane al di sotto del livello nominale fino a quando l'ingresso raggiunge il livello minimo.
Forzare il regolatore fuori dalla sua regione operativa progettata può presentare altri gravi inconvenienti. Se si apre il controllo a circuito chiuso originariamente, il dispositivo di passaggio potrebbe saturare. È anche possibile che la tensione di ingresso non sia sufficiente per alimentare in modo affidabile i circuiti interni e il dispositivo potrebbe spegnersi a causa della funzionalità di blocco della sottotensione o semplicemente non funzionare correttamente. Il tempo di recupero da queste situazioni può essere molto più lungo della risposta di carico tipica quando c'è una tensione di ingresso sufficiente. Dovresti evitare che ciò accada.
Ciò può verificarsi anche se il condensatore di uscita è grande. La tensione attraverso di essa diminuirà e il regolatore rileverà e cercherà di mantenere la tensione di uscita e riempirla nuovamente. Se il cappuccio è troppo grande, il regolatore assorbirà corrente elevata dal lato di ingresso. Il primo problema è che proviene dal condensatore di ingresso, quindi anche se si dispone di un grande cappuccio in uscita può verificarsi la situazione sopra. Il secondo problema è che è possibile che la corrente sia sufficientemente elevata da innescare la protezione da sovracorrente che di per sé rallenta la risposta e il recupero da sovracorrente può essere più lento del tempo di regolazione del carico. È necessario mantenere il regolatore in condizioni operative normali per ottenere le migliori prestazioni.
Il condensatore di uscita dovrebbe essere il più piccolo possibile, quanto basta per colmare il tempo in cui il regolatore risponde e compensa l'aumento del carico. In parole povere, se si aumenta il limite di uscita, si sta solo indurendo il lavoro del regolatore.
L'approccio migliore nel mondo reale è iniziare con un cappuccio sufficientemente grande sul lato input e uno piccolo sul lato output. Leggi la scheda tecnica per consigli. Controllare il transiente sul lato di uscita con un oscilloscopio. Se non è soddisfacente, provare ad aumentare il cappuccio di uscita o a sostituirlo con uno che ha un'induttanza in serie inferiore. Quindi esaminare il transitorio all'ingresso e provare a ridurre il cappuccio di ingresso. Mantenere un margine di sicurezza su entrambi i lati.
MODIFICARE:
L'impedenza della traccia filo / PCB dopo il regolatore ...
... ha lo stesso effetto menzionato prima: durante i transitori o anche in caso di carico continuo ma ad alta frequenza, nel punto di utilizzo ci sarà una tacca di tensione (o caduta continua). Se si confronta il segnale con un oscilloscopio all'uscita del regolatore e nel punto di utilizzo, si noterà che al regolatore ci sarà un rumore molto più piccolo.
L'induttanza del filo / binario combinata con il condensatore all'uscita del regolatore è un filtro passa-basso LC, che smorza efficacemente i componenti HF.
Questo è buono , perché il carico rumoroso non distorce la tensione del regolatore (troppo). È possibile fornire l'MCU o altri circuiti (analogici) tutti indipendentemente dal regolatore in una topologia a stella. Ciò ridurrà efficacemente l'interferenza. Se l'induttanza della traccia non è abbastanza elevata, è possibile includere deliberatamente gli induttori nella linea. Questo può essere visto spesso in apparecchiature simili alle vostre: carichi transitori ad alta potenza combinati con controllo analogico / digitale sensibile.
Anche un'alta impedenza di alimentazione è negativa , perché si desidera un'alimentazione regolare su ogni carico, ma questo può essere risolto con l'aggiunta di condensatori (basso ESR) a ogni punto di utilizzo. Ad esempio, se esamini una scheda madre per PC, vedrai centinaia di tappi in ceramica ovunque.